中国藏族网通讯 通过坚定地实施低成本战略,青海油田分公司在努力谋求跨越式、超常规发展中获取了源源不断的动力。而青海油田花土沟50万吨联合站的建成投产,则是青海油田依靠科技降低成本、见到成效的活生生的例子。
花土沟联合站其实就是一座油、气、水处理站。它的任务是对花土沟、狮子沟、七个泉等油田采集的原油进行油、气、水分离,并将处理过的合格原油外输至管道首站,将天燃气输至尕斯联合站,最后还要把分离出来的污水送至注水站。
除此,这座联合站对青海油田来说,还有更加不同寻常的意义:作为青海油田2003年的重点工程,这里首次引进了具有国内先进水平的DCS自动化控制系统,采用了先进的高效三相分离器,使它完全可以依靠自动化系统来进行各项工作,实现油、气、水集输,处理过程中数据自动采集和自动化控制,通过光纤通讯实现对远程17座无人计注站、计配站、注水站的数据采集和单井计量遥控等功能。从而实现对生产过程全密闭的自动控制。
这些新系统、新技术的应用,不要说在青海油田,就是从全国同行业来说,都是十分先进的。从2004年9月份开始运行以来,花土沟联合站在节能方面的优势逐步凸显,为青海油田开展的节能降耗做出了示范性贡献。
过去油田164人管十几万吨产量,现在还是这些人,管的产量却上升到30万吨。而且采油区内的18个工作站都实现了自动化无人管理。这些变化的直接效用就是减少了工作人员,降低了吨油成本。由于实现了远程管理,生产管理人员可随时了解生产情况,及时发现故障,使油井在最短时间恢复生产,提高油井采油时率。而无人值守又可以减少值班设施的修建,进一步降低生产成本。
由于花土沟联合站用水套炉取代了传统的蒸汽锅炉,大大降低了水的用量,而且通过温度自动控制水套炉的熄火和点火,与同类型蒸汽锅炉相比,节能15%以上;高效三相分离器的使用,简化了工艺,在提高了油、气、水处理质量的同时,节约了大量电能;新系统对站内22千瓦以上的电机采用软启动程序,避免了启动设备时对电网的冲击,降低了启动时的电能损耗。通过全面采用 新技术新工艺,联合站节约用电达到20%以上。
新技术解决了过去制约企业发展的许多瓶颈,也为青海油田的低成本战略的顺利实施提供了最重要的物质保障,轻装前进的油田人会走得更快更稳。(编辑 彦榕)